5月27日下午,安庆石化裂解装置精制岗位在硫化氢高度危险区域,成功在线更换再生塔顶回流罐液位计。由于现场作业全过程防范,确保了安全生产。

    近期,再生塔顶回流罐玻璃板液位计颜色发黑,看不清液位。当日,部里安排检修人员更换液位计。再生塔顶回流罐里的介质是酸性水,含有50%的硫化氢,而且罐顶流出的酸性气,主要组分也是硫化氢气体。硫化氢浓度超高时,能使人中毒昏迷,甚至闪电死亡,硫化氢是高危险有毒有害物质。

    再生塔顶回流罐是装置硫化氢最聚集的容器,是装置最关键的危险点,作业风险大。大家的“安全弦”立马就绷紧了。“更换液位计时,为了防止硫化氢突发泄漏,造成安全事故,装置安全员、工艺设备技术人员、岗位人员,都要到现场,我也会到现场全程参加作业监护。”早上接班会上,毕组长指名道姓安排着工作。

    对待现场硫化氢高风险作业,该部从严管理更是从细要求,确保每个工作环节都万无一失。接班后,在大家的配合下,现场硫化氢化验分析、风险逐级识别、作业安全交底,作业前的安全防范措施一一得到落实。

    两件自吸式长胶管防毒面具也被搬上平台,大家忙着将15米长的长胶管拉开,将导气管放到上风口。检修师傅戴上长胶管防毒面具,开始更换液位计。三台硫化氢报警仪放在不同的方位,全程检测。近十位监护人员站在上风口,做好硫化氢突然泄漏事故预想,严阵以待。“防范措施到位,虽然高浓度的硫化氢罐容器近在咫尺,但我们不怕。”作业期间,大家用心监护,没有一个当逃兵,都站到危险最前线。

    近一个小时后,在大家的努力下,硫化氢高危险点在线作业安全结束。

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